信立泰药厂
项目简介
做了4项节能改造:
1、346RT螺杆机安装2台XY-6r2D一拖二冷凝器自动清洗系统;
2、更换冷却泵 SLW200-250G,N=22kw,Q=300m³/h,H=20m一台;
更换冷冻泵 SLW50-315G,N=30kw,Q=200m³/h,H=32m一台。
3、安装XY-ww物理水处理系统1台;
4、冷却塔风机电机温控节能2台。
经改造后,解决了空调系统能效低、维护工作量大及设备安全问题。节能投资353020元,电费按1元/kwh计算,每年节电费:574622.2kwh×1元/kwh=574622.2元,1年节电收回投资。
(一)实施概况
1、主机
一号中央空调机房设计安装有2台346RT日立螺杆式冷水机组,制冷量为1217kw,额定功率为234kw,冷却出水管径为DN125。
经现场勘探得出以下数据:
1#螺杆机冷凝器冷凝饱和温度为32.8℃,蒸发饱和温度为3℃,冷却水进水温度为24℃,冷却水出水温度为27℃,冷冻水进水温度为8.8℃,冷冻水出水温度为6.6℃,冷凝小温差Δt=5.8℃,冷冻小温差Δt=3.6℃。
主机开机方式及运行规律:开机时间为全年开机,夏季开1台机,冷却泵和冷冻泵各开一台,每天24小时开机。春秋冬开1台机,冷却泵和冷冻泵各开一台,每天24小时开机。
2、水泵
2.1、2台346RT螺杆机冷冻泵3台和冷却泵3台
冷却泵:功率N=37kw,流量Q=280m³/h,扬程H=28m。
冷冻泵:功率N=55kw,流量Q=、扬程H=未知。
346RT日立螺杆式冷水机组 冷却水进水温度为24℃,出水温度为27℃,进出水温差为Δt=3℃。冷冻水进水温度为8.8℃,出水温度为6.6℃,进出水温差为Δt=2.2℃。
3、冷却塔
根据现场勘探:2台346RT主机对应1台MK-300的方形横流冷却塔,约300m³/h,N=11kwX2台。
(二)节能分析
1、空调主机节能改造
根据现场勘探,1#、2#螺杆机冷凝器小温差(趋近温度)平均温差Δt=5.8℃,最佳温差应保持在1℃左右。用户维护人员介绍,以往该机组1个半月只两个月就有高温高压报警!要停机拆端盖通炮1次,通炮后恢复正常运行。可见空调主机的小温差(趋近温度)偏高,有一定的节能空间。针对这个情况,我们建议安装两个回路的第四代冷凝器自动清洗系统,可连续有效清洗冷凝器铜管内壁的污泥、水垢、菌藻等,可以减小趋近温度,提高空调主机换热效应。
1.1、346RT螺杆机节能改造
346RT螺杆机根据勘探时得出的冷凝小温差(趋近温度)Δt=5.8℃,经冷凝器自动清洗后,小温差可控制在1.0℃左右,根据逆卡诺循环定律可知冷凝温度下降1℃,空调主机可省电3~5%,省电可达到14.4%。建议安装两个回路的第四代冷凝器自动清洗系统,可连续有效清洗冷凝器铜管内壁的污泥、水垢、菌藻等,可以减小趋近温度,提高空调主机换热效应。冷冻水系统可做泥污剥离清洗,可节能3~6%,两者并用共节能约18.9%。
现场勘查得2台螺杆主机,在冷凝器出水管转弯处可安装XY-6r2D型冷凝器自动清洗一拖二。
1.2、冷冻,冷却水扬程水阻的估算
空调主机位于楼顶层,冷却塔位于楼顶,从以上勘探数据可知:冷却水管最不利因素长度小于100m,冷冻水管最不利因素管长按300m计算。
冷冻水扬程计算:
蒸发器水阻:80Kp(8m);末端水阻:45Kp(4.5m)
管路沿程水阻:20Kp/100m×300m=60Kp(6m)(最不利因素按管长300m计算)
管件阀门水阻:50Kp(5m)
电磁阀水阻:40KP(4m)
总水阻=80KP+45KP+60KP+50KP+40KP=275KP
即扬程=27.5m×1.1=30.25m H=33.5m
冷冻水泵扬程可取:32m
冷却水:
冷凝器水阻:80Kp(8m);管件水阻:30Kp(3m)
冷却塔阻力:30KP(3m); 喷水阻力:15kp(1.5m)
管路沿程阻力:20Kp/100m×300m=60Kp(6m)(按管长300m计算)
总水阻=80KP+30KP+30KP+15KP+60KP=215KP(21.5m)
即扬程=21.5m×1.1=23.65m H=23.65m
一般冷却总长小于100M,扬程减少4M,冷却水泵扬程可取:20m,本项目机房在楼顶,冷却塔在6层楼顶,在同一层,冷却水管总长不到100M。所以水泵扬程可取H=20M。
2、水泵节能改造
2.1、346RT离心机水泵节能改造
经现场勘查:冷却水泵的扬程为28m显然偏高,实际上扬程H=20m足够,冷却泵可改为SLW200-250G,Q=300m³/h、H=20m、N=22kw。冷冻泵功率为55kw显然偏高,冷冻泵可改为SLW50-315G,Q=200m³/h、H=32m、N=30kw,这样冷冻、冷却水泵即可以节能,又可以使系统安全高效。
(三)主要工程量
1、第四代冷凝器自动清洗系统XY-6r2D一拖二 2台
2、346RT冷却泵更换 SLW200-250G,N=22kw,Q=300m³/h,H=20m 3台
3、346RT冷冻泵更换 SLW50-315G,N=30kw,Q=200m³/h,H=32m 3台
4、多功能高效物理水处理系统 XY-WW 1台
(四)冷凝器自动清洗主要设备、配件等辅材(一套)
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
1 | XY-6r2d球水分离器 | DN125 | 台 | 4 | 28 | 橡胶垫 | 15*100*10 | 块 | 80 |
2 | 避震喉 | DN40 | 个 | 8 | 29 | 铜芯电线 | BVR1.0 | 卷 | 5 |
3 | 回收器 | XY-00 | 个 | 4 | 30 | 金属软管 | 米 | 96 | |
4 | 电动三通阀 | DN40 | 个 | 8 | 31 | 线管卡 | 个 | 960 | |
5 | 控制箱 | XY-012 | 个 | 2 | 32 | 三通 | Ф20 | 个 | 10 |
6 | 铜止回阀 | DN40 | 个 | 8 | 33 | 直通 | Ф20 | 个 | 20 |
7 | 铜球阀 | DN40 | 个 | 8 | 34 | 杯梳 | Ф20 | 个 | 192 |
8 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 16 | 35 | 铜接线端 | 2.5mm² | 个 | 480 |
9 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 8 | 36 | 扎带 | 200mm | 袋 | 4 |
10 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 4 | 37 | 绝缘胶布 | 卷 | 40 | |
11 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 4 | 38 | 线管 | Ф20 | 条 | 120 |
12 | 活接头 | DN40 | 个 | 24 | 39 | 槽钢 | [8 | 条 | 4 |
13 | 弯头 | DN40 | 个 | 60 | 40 | 角铁 | ∠40×4 | 条 | 8 |
14 | 弯头 | DN25 | 个 | 2 | 41 | 螺栓 | M20×90 | 套 | 96 |
15 | 三通 | DN40 | 个 | 1 | 42 | 螺栓 | M16×60 | 套 | 96 |
16 | 三通 | DN40×15 | 个 | 1 | 43 | 螺栓 | M12×60 | 套 | 16 |
17 | 四通 | DN40 | 个 | 1 | 44 | 生料带 | 卷 | 240 | |
18 | 直通 | DN40×25 | 个 | 5 | 45 | 油麻 | 条 | 80 | |
19 | 对丝 | DN40 | 个 | 5 | 46 | 焊条 | Ф3.2 | 包 | 16 |
20 | 对丝 | DN15 | 个 | 5 | 47 | 防锈漆 | 中桶 | 桶 | 4 |
21 | 法兰 | DN150 | 个 | 8 | 48 | 地拖 | VVR3×6 15m | 根 | 8 |
22 | 法兰 | DN40 | 个 | 12 | 49 | 胶塞、自攻螺钉 | 若干 | ||
23 | 克垢 | 浓5kg | 桶 | 4 | 51 | ||||
24 | 铜芯电线 | BVR2.5 | 卷 | 10 | 52 | ||||
25 | 橡胶垫 | 15*100*10 | 块 | 10 | 53 | ||||
27 | 铜芯电线 | BVR1.5 | 卷 | 20 | 54 |
(五)施工设计图纸
1、XY-6r2D冷凝器自动清洗系统一拖二原理图(施工图1)
1、现场安装图
竣工图
3、物理水处理实物图
4、物理水处理原理图:
5、控制箱电气接线图
(六)节能改造后的经济效益
1、空调机组做冷凝器自动清洗后主机每年省电:226142.2kwh
安装了冷凝器自动清洗后,减少了水阻,减少了热短路损耗,主机冷凝小温差可以控制在通炮后的最小状态,螺杆机机平均节能率按15%计。螺杆机功率为234kw。
主机运行方式:开机时间为全年开机,夏季开1台机,每天24小时开机。春秋冬开1台机,每天24小时开机。平均负荷率春秋冬季为70%,夏季负荷率85%。
夏季开1台346RT螺杆机年节电量:
234kw×85%×91d×24h×15%=65159.6kwh
春秋冬季开1台346RT螺杆机年节电量:
234kw×70%×273d×24h×15%=160982.6kwh
2、冷却泵冷冻泵更换后开机每年省电:348480kwh
运行规律:
夏季水泵原本开1台55kw的冷冻泵和1台37kw的冷却泵,更换后开1台30kw的冷冻泵和台22kw的冷却泵。开机91天,每天开机24h,年节电量为:87360kwh
夏季冷冻泵:
(55kw-30kw)×91d×24h=54600kwh
夏季冷却泵:
(37kw-22kw)×91d×24h=32760kwh
春秋冬季水泵原本开1台55kw的冷冻泵和1台37kw的冷却泵,更换后开1台30kw的冷冻泵和台22kw的冷却泵。开机272天,每天开机24h,
年节电量为:261120kwh
春秋冬季冷冻泵:
(55kw-30kw)×272d×24h=163200kwh
春秋冬季冷却泵:
(37kw-22kw)×272d×24h=97920kwh
合计年节电量:主机部分+水泵部分=574622.2kwh